固堿裝置包裝機輸送皮帶修舊方案
一、概述:
固堿裝置現有包裝線8條,生產運行過程中片堿包裝機輸送皮帶屬于易損消耗產品,每條皮帶使用周期為60天。現結合公司“控支出,降成本”活動方案,裝置多次討論,并借鑒其他單位先進工藝及設備,上報部分材料,自制輸送鏈條進行改造,以達到節約裝置檢修材料。
二、改造前狀況:
在未修舊之前,固堿裝置生產運行過程中,計劃8條包裝線至少每兩個月對片堿包裝機輸送皮帶進行更換,但由于裝置所產產品屬于強腐蝕介質,運行生產時皮帶使用周期縮短,原計劃每季度上報包裝機輸送皮帶12條增加至16條,致使皮帶消耗數量增加,并且長期運行生產將會大大增加片堿生產成本。
三、改造方案
結合公司“控支出,降成本”活動方案,裝置管理人員多次進行討論并現場調查,同時利用外出學習機會借鑒內蒙君正等公司先進做法,上報材料同時利用剩余廢舊材料,制作包裝袋輸送鏈條機,將原皮帶式輸送機改為鏈條式輸送機,延長使用周期,節約材料成本。
四、改造后效果(取得的經濟效益):
目前改造工作已完成并投入運行,裝置將原皮帶機機架進行改造,并安裝鏈條式輸送帶。原計劃每季度上報包裝機輸送皮帶12條,現經過修舊后改造后,每季度進行維護更換損壞的備件。每條皮帶采購價格為1800元,按此計算每季度節約皮帶材料費用為5400元,每年節約材料費用21600元,節約材料經濟效益可觀。